【设备讲堂】电厂试验之汽轮机注油试验
注油试验目的:
汽轮发电机组设置有较完备、原理不同的几套超速保护装置,分别是:OPC超速保护、电超速保护、机械超速保护。其作用:当汽轮发电机组转速超速至103%、110%额定转速时,超速保护动作,防止转速失控,造成严重超速,引发机毁人亡的灾难性后果。其中机械超速保护是由弹簧、飞锤构成其保护动作回路,因此机组并网前为防止飞锤锈蚀卡涩,须进行主机注油试验,以保证机械超速保护正确可靠动作。
试验条件:
汽机冲转至3000转,定速,并网前。机组运行中严禁进行此项试验。(注意:高风险科目!操作不当可能跳机。)
汽机危急遮断手柄及注油试验手柄箱(在机头的位置,箱门正常运行在关闭位置)。
箱内为汽机注油试验压力表、汽机注油试验手柄、
汽机危急遮断手柄、汽机注油试验阀。
飞锤式危急遮断器安装在主轴前端,其核心为飞锤 ,飞锤的重心与轴心偏离一定距离,飞锤由弹簧压住。其结构如下图所示。
汽轮机在正常转速工作时,飞锤的离心力不足以克服弹簧的予紧力,飞锤仍保持在原来位置。当机组转速飞升到额定转速的110~111%(3300~3330r/min)时,飞锤的离心力大于弹簧的予紧力,使飞锤迅速击出,撞击在保安装置的跳闸装置上,实现紧急停机。
汽机注油试验操作:
汇报值长同意,双人持操作卡执行。
确认机组已定速3000r.p.m。
在机头将注油试验手柄置于“试验”位置,并一直保持。
缓慢开启(每次开启1/4圈)注油试验用针型阀,注意观察试验压力表指示 (若开启一圈后试验压力表无指示,应立即停止试验,恢复原状,联系汽机专业班、热控二班处理)。
当危急遮断手柄由“正常”位置打至“脱扣”位置时,记录下试验动作压力值 (试验油压一般在0.14~0.20MPa)。
关闭注油试验用针型阀,当试验压力表指示到零后,将危急遮断手柄置于“正常”位置 。(容易出错导致跳机的重要环节!)
缓慢将注油试验手柄置于“正常”位置。
汇报值长,主机注油试验已结束。
分析动作油压与上次比较,若相差较大,应查明原因,汇报专业领导。
汽机注油试验注意事项:
试验中必须一直保持注油试验手柄在“试验”位,这是关键点,否则,在危急遮断器动作之后,将使机械超速油母管泄压,使隔膜阀开启,使危急遮断油管泄压跳闸停机。
准确记录危急遮断器飞锤动作油压,便于分析工作的进行。
飞锤动作后,应关严试验针型阀,检查试验油压表到零,主机危急遮断手柄手动复位正常后,方可缓慢松开注油试验手柄,切不可操之过急,防止由于危急遮断器飞锤未完全复位,引起主机跳闸。
汽机注油试验一些问题分析:
主机注油试验时动作油压一般在0.14~0.20MPa。若动作油压偏离正常值较多时,应进行原因分析。
注油试验动作油压偏高的原因:
1、主机危急遮断器飞锤卡涩;
2、主机危急遮断器飞锤压紧弹簧紧力过大;
3、主机危急遮断器飞锤偏斜;
4、主机危急遮断器飞锤与挂钩距离过大;
5、危急遮断滑阀卡涩。
危急遮断器注油试验动作油压偏低的原因:
1、主机危急遮断器飞锤压紧弹簧紧力不够;
2、主机危急遮断器飞锤未完全复位位;
3、主机危急遮断器飞锤与挂钩距离偏小。
SO,操作是件严肃的事!!!
(来源:汽机人)
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