大峡水电站水轮发电机组振动问题分析处理

2017-04-13 14:29:23 大云网  点击量: 评论 (0)
核心提示:  1概述大峡水电站位于黄河上游甘肃境内,距兰州市中心河道651是黄河上游龙青河段规划开发的第座梯级水电站,装有4台75河界水轮发电机组。水轮机型号为2223700,发电机型号为5尸756以350 发  1概述
核心提示:  1概述大峡水电站位于黄河上游甘肃境内,距兰州市中心河道651是黄河上游龙青河段规划开发的第座梯级水电站,装有4台75河界水轮发电机组。水轮机型号为2223700,发电机型号为5尸756以350.发
  1概述大峡水电站位于黄河上游甘肃境内,距兰州市中心河道651是黄河上游龙青河段规划开发的第座梯级水电站,装有4台75河界水轮发电机组。水轮机型号为2223700,发电机型号为5尸756以350.发电机形式为立式相空冷半伞式结构整个机组轴系山水轮机转轮水轮机大轴发电机大轴发电机转子发电机上端轴等段组成。
  该轴系总长21.48,其中水轮机大轴长5.7发电机大轴长5.9,发电机定子及转子在现场组装,定子机座分瓣在工地拼焊成整圆后装筋,铁心整体叠压后嵌线。转子分转子中心体转子支架共瓣,副立筋在工地,焊叠装磁扼,挂装磁极,反屯机上导轴承装设在机架中心体内,轴瓦采用可调的楔形板结构支榫以儿架设有12带有剪切削的千斤顶,以传递径向力至基础,发电机推力轴承采用弹性油箱支撑结,推力瓦为12只弹性金属氟观料瓦水导轴承采用自循环稀油润滑筒式瓦结构。
  2问的提出其上导摆度比设计允许值大,最大时达到1.设计允许值最大0.3,其间机组于1997年2月3月6月和12月共计4次被迫停机,虽力通过调整导瓦间隙以减小导摆度。何效果不明显,1兮机组自1997乍6纟投运,至998年10月先后3次发生导摆度严重超标,被迫停机,最大时达1.8 1同机架径昀振动最大达321双幅,停机检点后发现发电机上机架2只千斤顶剪刀削均被剪断,从12±,上导瓦中有3块瓦座被顶穿。
  由于1号2号机组运行不稳定,发电机上导摆议振动趋增人,严茁影响机组的安全稳定运行。单靠调整上导瓦间隙来保证机组稳定运行被证明无法解决这问,并可能导致上导轴承损坏。
  3机组振动问的分析试验3.1振动原因分析经过反复分析讨论,人为造成机组振动偏大的原因可能有以下几个方面是1号2号机组轴系的同轴度以通过连接螺柞及定位销钉孔在制造中的配钻丁艺来实现的,此加工1艺精度较低,难以达到配合尺寸瓣圆盘式支架在现场组焊。直径为175这种人结构较子上现场组焊1必然会产生较大的动静不平衡而北由力技术52000 42上导轴承瓦间隙调整由于该上导瓦支撑结构采用可调整楔形板结构,弹性变化量大。为了消除用塞尺调间隙时产生的误差,根据楔形板斜度比计算出活动楔块升降位移量后,采用提升上导轴瓦活动楔块的方法调整上导瓦间隙,并参照机组实际轴位中心与理论中心的偏差按照双侧1隙和为0.240.301.计兑付块轴乩与轴领之间43配重试验通过变转速试验,测试出配重方位在27号磁极径向方位,用试配重法,综合考虑机组变转速变励磁变负荷等工况下的最佳配重为3501名。由于机组存在着磁拉力不平衡,但限于当时的条件,采用综合配重法,经过5次试配重。以达到既减小动不平衡。,抵消邰分电磁不平衡。从而有效地补偿发电机的机械和屯磁综合不平衡力,改善了机组运行稳定性。但由于水力因素造成的小负荷振动区仍然存在,而这种振动是不可能用配重法消除的,所以对机组空转条件下振动消除不明显。
  4.22号机处理方案4.2.1推力轴承受力调整与轴线处理经分析,由于2号机组动不平衡与发电机上导间隙和推力轴承镜板水平调整不当引起的转子定子气隙不匀而产生的机电不平衡力影响最大,因而对推力轴承的受力进行调整很有必要。在镜板水平满足规范要求后,对机组轴线进行了机械刚性盘车,找到折线点在发电机上端轴处,经过计算,在发电机上端轴法兰面加垫,3.
  4.2.2上导轴承瓦间隙调整同1号机方法,对2号机上导瓦间隙按设计要求重新调整。
  力,而现场又无法进行平衡试验,从而动平衡性能难以保证。是机组安装后盘车方法不妥,即采取的利用弹性盘午测量镜板面跳动值不超肩即视为轴线合格的标准太低= 3.2稳定性试验为了全面掌握机组的稳定性,我们同甘肃电力试验研宄所用,00水机振动测试分析系统于1998年10月和1998年2月在现场分别对1号2号机组通过做变转速变励磁变负荷和甩负荷等工况,测试机组水导大轴法兰下机架上机架上导等处的振动摆度及顶盖水压力脉动情况,经过对试验数批进丁分射r对比,进步研宄摆度振动值偏大的原因,得出结论1号机组1发电机转子存在动不平衡量;发电机存在严重的电磁不平衡力;3上导轴承瓦间隙偏大;4机组轴系存在折线。
  2号机组1发电机转子存在动不平衡量;2发电机存在较大的电磁不平衡力;3上导轴承瓦间隙不合理;4推力轴承镜板水平超差,发电机上端轴与转子中心线存在折线。
  4处理措施及效果4.号机处理方案4.1.1轴线处理解决1号机纟1轴系折线问。我们认为+宜采用弹忭盘车法。因为改方法不能确定轴线祈线位置大小。经过对机组进行机械刚性盘车找到折线点后,分别在推力头与镜板结合面处以及发电机上端轴与转子结合面处进行加铜垫来调整轴线,12.
  14署桃温,碳呢腿,4.3处理前后效果对比经过对机和2机振动的分析处理,得出测试数据,1.
  5结论火峡水电站1机纟1振动偏大的原闪为机组轴线存在祈线。且转子存在较大电磁+平衡力2号机组振动偏大的原因为机组轴线存在折线。
  通过对14机组轴线处理及转增加配也对2号机组轴线进行处理,大大地降低了机组振动,特别测点1号机组2号机组处理前处理后处理前处理后设计允许值上导摆度+z上导摆度+y水导摆度+z水导摆度+r法兰摆度+z上机架水平+z上机架水平+r下机架垂直+z是1导摆度值有极大降低。
  对采用弹性支撑推力轴承结构的大型水轮发电机组,在安装阶段进行盘车检查轴线时,不宜采用弹性盘午。宜采用刚性盘车;对上导间隙的调整按提升楔块法进行,并参照实际轴位中心与理论轴位中心的偏差计算间隙,合理分布瓦间隙。
  责任编辑星光上接第37页6在1999年8月31日至9月10日进行的全国电网2反联合测试过程中,甘肃电网所有参测自动化系统均没有出现28类问。为系统安全平稳地过渡2000年提供了可靠的依据。
  4结语全稳定优质运行起到重要作用,它不仅涉及到电力系统的稳定和发展,而且是关系到社会方方面面,因此在我们今后的工作中要充分认识到计算机2000年问理安排进度,继续完善落实解决72问的应急方案和应急措施,确保系统顺利过渡2000年。
  解决好调度自动化2000年问,将为电网的安责任编科黄河上接第40页6建议建议采用数值模拟等新技术对安康电厂开展机组增容改造工作,选用流态好效率高的水轮机,从根本改变安康电厂机组运行工况不利的局面,最大限度地发挥水电效益。,1安康水电站设计报告。北京勘测设计研宄院。1998.
  2李成家。安康水电厂测试报告。西北电力试验研宄院。
  责任编辑张健
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